“从小爸妈就对我讲,黄梅戏可不是很好唱……”黄梅戏唱腔纯正、工序严谨,是深入人心的戏曲瑰宝。5月23日,在黄梅戏之乡湖北黄梅,夏雨浸润后的预制梁场绿意盎然。随着最后一方水泥浆缓缓注入梁板孔道,中交一航局黄黄段改扩建项目第1000榀预制梁顺利完成压浆。经检测,该梁压浆饱满度达到99%,梁体表面光洁如镜、线形顺直,如同唱念做打皆到位的黄梅戏名角,稳稳唱响了工程质量管控的“黄梅大戏”。
由一航局参建的黄黄段改扩建项目,是湖北“一主引领、两翼驱动、全域协同”区域发展布局的关键交通工程,也是武汉城市圈同城化建设的重要纽带。项目需预制261榀箱梁、1493榀T梁、514榀空心板,共计2268榀梁体,是全线梁板类型、角度最多,管控难度最高的预制梁场。作为道路的“钢筋砼骨”,预制梁的质量直接关乎整条高速的使用寿命与行车安全。
“如果说预制梁是道路的骨架,压浆便是维系骨架的血液,一旦‘供血不足’,工程便会患上‘软骨病’。”项目负责人杨国泰介绍。黄梅地区雨季长、空气湿度大,传统预制梁施工极易出现浆体泌水、压浆不饱满、混凝土强度不均等问题。为了打造平安百年品质工程,项目团队自我加压,主动将压浆饱满度标准从行业惯例的82.5%提升至95%以上,立志打造全省高速改扩建预制梁质量示范标杆。
为了唱好这出“重头戏”,团队像黄梅戏演员打磨台步唱腔一样,对压浆工艺反复钻研。为此,他们建成了全线首个全智能集中制浆站,以智能作业取代传统半自动制浆模式。原材料进场后要层层筛选,经过16项性能检测“选角”,再通过电子称重系统完成精准配比,水胶比偏差控制在±0.02以内。“依托全数字化系统,我们给每一批浆体都做24小时‘体检’,实时监测流动度、自由泌水率等关键指标,不合格的浆体坚决不用。”杨国泰说。
可即便浆体品质做到了极致,初期压浆饱满度却始终在91%左右徘徊。团队连续拆解了2榀试验梁,终于找到症结,传统单向压浆工艺难以排净长孔道内的积气,尤其是梁端锚垫板后方、跨中及孔道长距离上拱段,局部极易形成空隙,填充不足。“就像黄梅戏的唱腔里不能有‘漏气’的地方,预制梁的孔道也容不得半点空隙。”为此,团队先后尝试了多种改进方案,最终创新引入预应力大循环压浆设备,让浆液在孔道内持续循环流动,如同“透析仪”般彻底扫清积气。为了适配项目的梁型特点,技术人员还对设备进行数十次改造,优化了循环压力、浆液稠度、凝结时间及流动度等指标。经过近20天的试验验证,平均压浆饱满度终于突破95%,最高达到99.2%。
攻克压浆难题后,团队继续深耕细作,构建起“全流程、智能化”的质量管控体系。在预应力张拉工序,智能张拉机器人上岗作业,将张拉精度控制在2%以内,彻底消除了人工操作的误差;在梁板养生环节,针对不同季节环境特点,分别适配自动喷淋养护系统与蒸汽养生系统,通过智能化手段精准调控养护环境的温度与湿度,为混凝土强度持续稳定增长提供全方位保障。
如今,黄黄段改扩建项目第一阶段梁板预制任务即将在6月底收官,梁体抽检合格率保持在95%以上。第二、第三阶段的预制任务正在有序推进,一榀榀预制梁如同幕后整装待发的黄梅戏演员,静待登台亮相,用过硬的品质为武汉城市圈的互联互通筑牢坚实根基。(供稿 何顺林 王广宇)
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